يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 3:23:50 AM
  • گروه مطلب:| خبر| انرژی| فارسی|
  • کد مطلب:61143
  • زمان انتشار:دوشنبه 5 دی 1401-0:53
  • کاربر:.

محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، موفق به الگوسازی، بهینه‌سازی و طراحی برنرهای پرایمری (مشعل‌های اولیه) برای تأمین انرژی گرمایی مورد نیاز واکنش گرماگیر تولید متانول از گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی کشور با استفاده از تحلیل عددی شدند.
دستاورد محققان ایرانی برای صنعت پتروشیمی کشور

به گزارش اقتصادنامه به نقل از شانا، علیرضا جلالی، عضو هیئت‌ علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با بیان اینکه با اصلاح برنرها و نصب برنرهای جدید، هزینه مصرف گاز طبیعی پتروشیمی مرجان ۲۵ میلیارد تومان در ماه کاهش یافته است، اظهار کرد: تولید متانول به‌عنوان یک محصول پتروشیمی با انجام واکنش‌های پی‌درپی شیمیایی از گاز طبیعی حاصل می‌شود.

وی توضیح داد: واکنش‌های تولید متانول از گاز طبیعی از نوع گرماگیر هستند و گرمای این واکنش‌ها در کوره‌های حرارتی و با احتراق سوخت‌های موجود در محل با استفاده از اکسنده‌های متفاوت از جمله هوای محیط در داخل برنرها (مشعل‌ها) انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین گرما و کنترل دقیق حرارت در نقاط مختلف رآکتورها، برنرها (مشعل‌ها) یکی از ابزارهای اصلی در پیشبرد اهداف واحدهای شیمیایی هستند. در واحد پتروشیمی متانول، کیفیت تبدیل گاز طبیعی به‌صورت مستقیم به دمای داخل محفظه و پخش مناسب آن در تمام فضا کوره وابسته است.

جلالی گفت: طی گام نخست در طرحی پژوهشی به سفارش شرکت پتروشیمی مرجان و از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، برنرهای کوره پرایمری تولید متانول بازطراحی شدند.

وی هدف از این بازطراحی را تغییر ساختار برنرهای موجود به‌نحوی دانست که گازهای اضافی فرآیند که به‌طور معمول به‌صورت آلاینده وارد جو می‌شوند، به برنر برگشت داده شده و به‌عنوان سوخت استفاده شود.
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران یادآور شد: این کار افزون ‌بر کاهش مخاطرات زیست محیطی واحد تولید متانول، سبب صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه در مصرف گاز طبیعی مجموعه و در نتیجه کاهش هزینه تولید می‌شود. برای انجام این مهم، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، محاسبات کامپیوتری بسیار پیچیده که شرایط داخل کوره را شبیه‌سازی می‌کند، انجام شد.

جلالی مبنای این محاسبات را شبیه‌سازی جریان گازها، انتقال حرارت و واکنش‌های احتراق در داخل کوره برشمرد و افزود: پس از اطمینان از صحت این شبیه‌سازی‌ها که با مقایسه نتایج شبیه‌سازی با شرایط واقعی موجود در کوره‌های واقعی متانول مرجان انجام شد، تغییرات ساختاری گوناگون برنر که امکان بهبود عملکرد را داشتند مطالعه شدند. سرانجام یکی از طرح‌های پیشنهادی که کمترین تغییرات نسبت به برنرهای اولیه را داشت و در ضمن بهترین عملکرد را سبب می‌شد، به‌عنوان طراحی نهایی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه این طرح نهایی گرمای یکنواخت لازم را برای واکنش‌ها با سوزاندن گاز طبیعی کمتر نسبت به شرایط اولیه تأمین می‌کند، تصریح کرد: برای این طرح نقشه‌های ساخت تهیه و نمونه اولیه ساخته شد و با موفقیت در شرایط واقعی نصب شد.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران با بیان اینکه هم‌اکنون فرآیند تعویض ۵۷۶ عدد برنر (مشعل) در کوره‌های ریفرمر اولیه متانول مرجان در حال انجام است، گفت: تا بدین ترتیب این واحد به حداکثر بهره‌برداری و حداقل مصرف گاز طبیعی برسد. در فاز دوم این پروژه نیز یک نمونه مشعل جدید با طراحی روز دنیا بومی‌سازی شده و در این طرح که در آن مکانیسم احتراق به‌کلی با طرح اولیه متفاوت است، امکان سوزاندن گازهای اضافی فرآیند با بهره‌وری بالا و حداقل افزایش فشار خط سوخت امکان‌پذیر است.

جلالی یادآور شد: برای طرح نهایی این برنر جدید نیز محاسبات دقیق و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به‌منظور اطمینان از عملکرد مناسب برنر و تحمل حرارتی کافی انجام و نقشه‌های ساخت به کارفرما تحویل داده شد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین